石化机械四机公司西厂区模块钻机试验场,配备集成厂装机二组所担任的ZJ80D钻机项目正在装置。高级技师马江涛和学徒林峰刚刚完毕井架的地上拼装作业,在进行场所整理和东西收回时,师徒一番对话。
“全体井架是由10块井架单片组成,每片单片长8米,高3米,分量大约是7吨,全体井架长40米,加上其他附件,全体分量大约70吨。”
“假如将井架单片装置改为在近5米的高度,没有井架装置过道,你还觉得简单吗?”
“我在井架上站稳都觉得有点惧怕,更不要说移动和装置销轴,您这是在应战高难度。”
马江涛顿了顿,饶有兴致叙述钻机井架装置工艺的改善进程。20年前,刚接触到大型模块钻机装置时,我们对照图纸拼装各部件,首要经过吊车将井架单片吊起,与钻台上的井架衔接座衔接,人员爬上井架单片,站在宽度不到40厘米的单片上面。因为装置好的井架是歪斜向上的,离地高度最高时将近8米,这关于登高作业人员是极大检测。在重复装置实践中,我们总结经验,对装置工艺提出改造,行将10片井架在地上先全体装置好,然后再用4台大型吊车起吊,与钻台上的井架衔接座衔接。
如此,井架装置作业高度从8米降至3米,作业危险下降。可是,在进行井架装置作业时,装置人员仍需要站在宽度缺乏40厘米的单片上面,存在安全隐患。
“为了进步装置功率,进步安全性,井架装置作业又一次迎来改造。”马江涛持续介绍。
在每一片井架单片的两头规划装置小支架,支架之间装置钢丝绳,人员在单片上时,将安全带挂钩挂在钢丝绳上,这样移动作业时保证安全带发挥作用,看护生命安全,这根钢丝绳也被称为“生命线”。一起,技术人员在井架单片外侧规划装置宽度为1米的过道渠道,人员的移动和作业直接在过道渠道上完结,并再次将作业高度下降至2米,作业安全得到逐渐进步。井架全体拼装用时从原先的2至3天,缩短为1天。
“怎么更安全更高效完结大型模块钻机装置,是不断探究、总结和改善的成果。”